jerrynzw 发表于 2007-9-19 08:23:45

我记得有位高手这么告诉我的,可以在脚本命令里加上save reload
但是我还不知道怎么弄呢。

xiaotie 发表于 2007-9-20 11:01:04

ddddd

xiaotie 发表于 2007-9-22 10:26:57

UID 228845
精华 0
积分 0
帖子 124
贡献积分 95
阅读权限 10
注册 2007-1-19
状态 在线#22大 中 小 使用道具发表于 2007-9-20 11:01资料个人空间短消息加为好友   
ddddd

xiaotie 发表于 2007-9-24 10:28:09

ddddd

xiaotie 发表于 2007-9-24 15:42:24

DDDDD

ck_feng 发表于 2007-9-24 16:05:45

我看到过一个这样的例子,希望对你有帮助:直接倒入ADAMS中,利用脚本仿真即可::)

jerrynzw 发表于 2007-9-25 08:44:42

回复 #26 ck_feng 的帖子

OUTPUT/NOSEPARATOR
DEACTIVATE/JOINT, ID=3! turn off fixed joint
SIMULATE/TRANSIENT, END=1.0, STEPS=100
!---sensor reached now make changes
DEACTIVATE/SENSOR, ID=1 ! turn off sensor
DEACTIVATE/JOINT, ID=2! remove rev joint
ACTIVATE/JOINT, ID=4   ! turn on fixed joint
SIMULATE/TRANSIENT, END=6.0, STEPS=100 ! continue sim.


谁能把这个脚本读一下,怎么joint3不是先失效的吗?还有第一句什么意思呀?

xiaotie 发表于 2007-9-26 10:07:37

ddddddd

lotus2007 发表于 2007-9-26 15:31:44

回复 #27 jerrynzw 的帖子

第一句不知道啥意思.但好像可以不加,仿真也能成功.

JIONT2也可以不选方向.

SENSOR的发生时间和JIONT3的设置有直接的关系.好像必须是在JOINT3所设置的位置触发SENSOR.仿真才能顺利进行.

想问下你会建例子里的JIONT3吗?我试了一下虽然JIONT3的两个MARKER的X方向可调成180度,但总和例子里的不一样.

xiaotie 发表于 2007-10-3 14:26:55

谢谢,我已经明白了

mengdedai 发表于 2007-10-13 10:10:21

我把上面给那个例子导入ADAMS运行了一下,直接仿真的时候,提示说JOINT-MYFIX1有误,然后我将其中一个MARKER点X的方向由0改为180后,就可以顺利进行了。
但是用上面给的那段脚本命令来仿真,却出了老大问题。
ERROR:   '/NOSEPARATOR' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> OUTPUT/NOSEPARATOR
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'DEACTIVATE/JOINT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> DEACTIVATE/JOINT, ID=3! turn off fixed joint
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'SIMULATE/TRANSIENT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> SIMULATE/TRANSIENT, END=1.0, STEPS=100
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'DEACTIVATE/SENSOR,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> DEACTIVATE/SENSOR, ID=1 ! turn off sensor
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'DEACTIVATE/JOINT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> DEACTIVATE/JOINT, ID=2! remove rev joint
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'ACTIVATE/JOINT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> ACTIVATE/JOINT, ID=4   ! turn on fixed joint
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'SIMULATE/TRANSIENT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> SIMULATE/TRANSIENT, END=6.0, STEPS=100 ! continue sim.!
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   Step size cannot be larger than end time. Decrease the step size.

请问这是怎么回事?怎么样才能调好?

请问这是什么原因?

xiaotie 发表于 2007-10-29 15:53:39

原帖由 mengdedai 于 2007-10-13 10:10 发表 http://www.simwe.com/forum/images/common/back.gif
我把上面给那个例子导入ADAMS运行了一下,直接仿真的时候,提示说JOINT-MYFIX1有误,然后我将其中一个MARKER点X的方向由0改为180后,就可以顺利进行了。
但是用上面给的那段脚本命令来仿真,却出了老大问题。
...
我试过,正常啊??

xiaotie 发表于 2007-10-29 16:54:45

我试过,正常啊??

hjq0823 发表于 2010-4-21 16:05:27

好贴,学习了!

suizhou2009 发表于 2012-3-13 22:18:27

遇到同样的问题了

suizhou2009 发表于 2012-3-15 09:20:54

遇到同样的问题了

bearing 发表于 2015-6-5 22:13:05

这问题到底解决还没是没解决啊……

zhangyanbo 发表于 2015-6-9 13:23:20

我猜是不是可以给你要自由落体的质量块添加一个移动motion,位移给0.5*v*t^2........
页: 1 [2]
查看完整版本: 我用脚本仿真时